Design and Improvement of Casting Process for Differential Housing-Union Max Casting

Design and Improvement of Casting Process for Differential Housing

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差速器壳体铸造工艺设计及改进 


原标题:差速器壳体铸造工艺设计及改进



1 背景介绍

差速器壳体是我公司供应商为我公司生产的零件之一。在加工螺栓孔时,在孔中发现存在大量的缩松孔洞,有时缩孔较大时直径可达到20mm这样的缩孔,从而造成大量的报废。废品率最多可达95%,几乎没有合格品,根本无法组织生产。虽然在工艺设计时运用了凝固模拟软件进行了模拟,并且模拟时并未发现存在较大的缩松缺陷,但在实际生产中由于各种因素的影响,使得实际的工艺结果并不能完全符合设计时的工艺思路,所以还需经过在生产实践中的不断探索改进,从而达到理想的工艺目的。

其实,我公司针对缩松缺陷并不是不允许存在,而是有一定的接收标准,即在用光无损探伤的情况下给出的缩松或疏松缺陷的最大尺寸接收准则。图1位缩松缺陷接受等级(CategoryCD-Shrinkage),13级可接收,也即最大接收等级为3级,就是在边长为38.10mm的正方形内,缩松的最大尺寸不超过12.70mm。图2疏松缺陷接收等级(CategoryCC-Shrinkage),同样13级可接收,也是在边长为38.10mm的正方形内,疏松的最大尺寸不超过25.4mm

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此零件的材料要求是美国标准,材料牌号为MS-75B。材料基体组织为珠光体与铁素体,并没有明确的比例标准。抗拉强度为550MPa,屈服强380MPa187~255HB

2 工艺设计

对铸件的工艺设计,一般流程如图3所示。在初始工艺设计及经过凝固模拟未出现严重的铸造缺陷的情况下,要进行模具设计及制作,之后进行工艺验证,若工艺存在严重缺陷,则需进行进一步的改进。

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2.1初始工艺设计及试制

初始工艺设计由于此零件材料是球墨铸铁,所以在设计工艺时首先要考虑将来可能会出现的缩松缺陷。针对此零件的特点,不但要考虑浇冒口的设计,还需考虑到如何分型才能便于生产。因为此零件一头直径较小又有一个直径较大的法兰,而另一头直径较大且壁厚较厚,并且在零件内部又有四组铸出的齿,如4所示。在法兰面与底部大直径处存在较大的壁厚,所以此处必定就是整个零件的热节,也即是最有可能存在缩松的位置。

在设计工艺时此一点是必须要考虑的,又考虑到此零件泥芯需要拼装且下芯方便,现将分型面设个冒口,然后再在上箱的小径端增设一个发热冒口以避免此处的缩松,如图5所示。而最下面的厚大处设在下箱,有足够的压力可以在凝固时形成自补缩能力,所以出现缩松的可能性相对较小。

由于此零件工艺复杂,产量也不是很大,故采用树脂造型方式进行生产。

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2.2样件试制

工艺设计完成后进行模具设计及制作,之后进行试生产。其他工艺参数为:C-3.8Si-2.5Mn-0.5,控制在0.02以下,并添加适当的Cu

首批试制10件,其中件进行解剖试验,4件进行机加工试生产。X光检测没有发现大的缩孔,缩松级别亦在接受范围内,即最大缩松为3级。经过切片分析也没有发现缩松缺陷及其他缺陷,如图6所示。并且在其他4件加工时也未发现有大量缩松存在,仅在加工通过热节处的螺栓孔时发现个别螺孔存在疏松缺陷,但均在3级缺陷之内。

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但在接下来的小批试制200件样件时却发现了大量的缩松缺陷,缺陷率达到95%以上,且缩孔较大,并且大部分位置处在法兰面下面的热节处的螺栓孔内,其他位置如下箱的大径端的底部厚大处也有少量疏松,比例在10%左右,其他部位未发现任何疏松或其他类型的缺陷,如图7所示。

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3 工艺改进

一般情况下,球墨铸铁形成缩松或疏松的倾向都较大,常用的改进方法一般有以下4种方法

1)加大铸型的刚度,以帮助球墨铸铁件较软的外壳抵抗由于石墨化膨胀所产生的外壳胀大的倾向,使铸件外壳保持原有的形状。这样,铸件需要补缩的体积不致于因外壳的胀大而增加。这一措施可使石墨化膨胀所产生的巨大的膨胀力作用于正在生长的共晶团,从而有效地消除共晶团件的微观缩松。

2)增加石墨化膨胀的体积。通过适当增加碳量,并配合以有效的孕育处理,使球墨铸铁中石墨的数量增加而尽量避免自由渗碳体的产生,从而可提高铸件的自补缩能力

3)采用合适的浇注温度,以减少液态收缩值。

4)结合生产实际,合理地选用冒口或冒口加冷铁的方式防止缩松产生

鉴于上述出现的缩松缺陷,再结合实际工艺参数来看,上述的工艺参数及之后的检测并未发现其他问题,化学成分都在所规定的范围之内,球化率达到90%以上,机械性能合格,珠光体80%,残0.05%,均未发现异常现象;所用沙箱刚度足够,并且上下箱均用锁扣锁死,不存在抬箱的可能;并且浇注温度也在合理的范围内,孕育处理也未出现异常;并且从缺陷的部位来看,经统计,出现缩孔的位置均发生在与浇道一起的冒口所对应的热节处的螺栓孔内,另外两个冒口处的热节处未发现有缩松,所以,出现这样大的缩孔缺陷的原因很可能是由于此处为浇道口,砂型烘烤时间长,导致局部过热,而边冒口对此处不能实现有效的补缩所致。所以,现考虑采用冷铁加冒口的工艺进行改进,即在出现缩松的热节处分别加两个冒口,将另外两个冒口及定部的发热冒口去掉,再在底箱的大径端面加上一块冷铁。改进后的方案如图8所示。

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改进后其他工艺参数如化学成分及浇注温度不变,试制12件,其中3件进行解剖,另外9件只对上述出现缩松的螺栓孔进行加工。剖切的3件未发现缩松及其他缺陷,加工的9件螺栓孔中也未发现任何缩松。之后又生产了50件,投入正式机加工,均未发现任何缩松及其他缺陷。为了能更多的采集样本及满足生产需要,又投入生产了200件产品,加工成成品后,仅发现6件螺栓孔有疏松缺陷,但缺陷大小也比之前的缩孔有了较大的降低。从上述改进后的生产情况来看,此工艺改进是比较理想的,料费率从之前的95%左右降低为现3%左右,完全可以进行批量的生产。

4 结束语

球墨铸铁件本身出现缩松的倾向较大,尤其是存在厚大壁厚或较多热节的复杂零件,在进行工艺设计时如果生产条件允许,采取冒口加冷铁的工艺可以较好的控制缩松的产生,同时也可以减少冒口的使用量,增加工艺出品率。本论文就是采取冷铁与冒口相结合的方式取得了较好的效果,废品率也从之前的95%降到了3%。但若从工艺出品率的角度来看,此工艺仍有进一步改进的余地,通过工艺调整,可进一步减少冒口的使用,但需要在生产中进一步检验。

来源:砂型铸造

Created on:2021年5月28日 10:14
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